Bueno... Aquí voy...
Este POST está pensado para inducir a la reflexión.
Dediqué unas horas a la "Posible Reparación" de un juguete del nieto... Se trata de un UFO que se manipula en forma remota, tratando de guiarlo mediante la emisión infrarroja que emana de las manos.
En un momento determinado y mientras estudiaba la forma de dirigirlo, comenzó a hacer ruidos intermitentes y se detuvo el vuelo. Luego de eso, tras cada intento de hacerlo volar, se detenía y pude darme cuenta que siempre se detenía primero uno de sus cuatro motores.
Así que me dispuse a realizar una serie de verificaciones y comprobaciones. De ellas se obtuvieron los siguientes datos:
Componentes activos:
1 µPro, 1 acelerómetro, 4 MOSFET SOT-23, 1 Regulador de 3,3 V, 1 Photo TR tipo control remoto, 3 Photo Diodos, 1 LED ARGB.
4 micro motores.
Componentes pasivos:
unas 12 Resistencias, varios condensadores smd, 1 interruptor 2p1t, 1 puerto de recarga, 1 Celda LiIon con BMS,
Con la fuente regulable pude determinar que los motores deben ser de 3 VDC y que, alimentados a esa tensión registraban una corriente de 40 ~ 50 mA, en vació, o sea sin las hélices; menos 1 de los 4, que llego a pasar de los 150 mA, igualmente en vacío. Revisando la circuitería me di cuenta que no había posibilidad de supervisores individuales de la corriente de los motores, por tanto esa falla del motor no podía accionar alguna protección y también noté que, activado el motor con la fuente, continuaba girando a pesar de la alta corriente.
Así que... manos a la obra. A intentar abrir el motor:
A todos los que señalaron el mensaje les pido paciencia, que las imágenes salieron demasiado grandes y las debo recortar.
Luego sigo...
Este POST está pensado para inducir a la reflexión.
Dediqué unas horas a la "Posible Reparación" de un juguete del nieto... Se trata de un UFO que se manipula en forma remota, tratando de guiarlo mediante la emisión infrarroja que emana de las manos.
En un momento determinado y mientras estudiaba la forma de dirigirlo, comenzó a hacer ruidos intermitentes y se detuvo el vuelo. Luego de eso, tras cada intento de hacerlo volar, se detenía y pude darme cuenta que siempre se detenía primero uno de sus cuatro motores.
Así que me dispuse a realizar una serie de verificaciones y comprobaciones. De ellas se obtuvieron los siguientes datos:
Componentes activos:
1 µPro, 1 acelerómetro, 4 MOSFET SOT-23, 1 Regulador de 3,3 V, 1 Photo TR tipo control remoto, 3 Photo Diodos, 1 LED ARGB.
4 micro motores.
Componentes pasivos:
unas 12 Resistencias, varios condensadores smd, 1 interruptor 2p1t, 1 puerto de recarga, 1 Celda LiIon con BMS,
Con la fuente regulable pude determinar que los motores deben ser de 3 VDC y que, alimentados a esa tensión registraban una corriente de 40 ~ 50 mA, en vació, o sea sin las hélices; menos 1 de los 4, que llego a pasar de los 150 mA, igualmente en vacío. Revisando la circuitería me di cuenta que no había posibilidad de supervisores individuales de la corriente de los motores, por tanto esa falla del motor no podía accionar alguna protección y también noté que, activado el motor con la fuente, continuaba girando a pesar de la alta corriente.
Así que... manos a la obra. A intentar abrir el motor:
A todos los que señalaron el mensaje les pido paciencia, que las imágenes salieron demasiado grandes y las debo recortar.
Luego sigo...
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